新華網濟南9月19日電(記者呂福明)在山東萊鋼集團,如今鍊鋼廠煙囪裏外排的不再是紅褐色的煙塵,而是白色的蒸氣。作爲型鋼鍊鋼廠運轉車間一名負責轉爐煙氣除塵淨化的大班長,33歲的劉洪德爲此付出了不少心血和汗水。
劉洪德告訴記者,鍊鋼過程會發生碳氧反應,產生大量紅褐色的灰塵,主要成分是氧化亞鐵,會嚴重污染大氣環境。2004年,萊鋼集團投資近1億元從德國引進一套轉爐煙氣幹法除塵設備。通過這套國際一流的除塵設備,可以比傳統溼法除塵節水1/3、節電1/5,還可多回收煤氣。
但轉爐煙氣幹法除塵工藝是世界上最先進、裝備最複雜、自動化程度最高的轉爐煙氣處理工藝,要熟練掌握除塵工藝和技術要領,對於只有高中學歷的劉洪德來說是一道難題。購進設備後,供貨商只負責設備安裝,現場調試運行完畢就撤人了。
劉洪德所在的大班,主要負責轉爐煙氣的除塵淨化、煤氣回收以及除塵灰排放等工作。面對全新的設備和操作工藝,劉洪德沒有膽怯。到寶鋼集團培訓後,劉洪德在操作過程中藉助資料邊學習邊研究,經過一段時間的摸索,他帶領29名班組人員不但掌握了除塵技術,而且還進行了設備創新。
幹法除塵系統電控裝置較多,一時難以掌握,加上儀表檢測經常出現問題,影響了整個系統的除塵效率。劉洪德經過研究,利用“溫度調控”的辦法來控制蒸發冷卻器的出口溫度,有效地解決了這個問題,這項技術被車間命名爲“劉洪德干法除塵溫度控制法”。這套辦法的應用,使轉爐幹法除塵系統運行平穩,滿足了快節奏高效生產的需要,又提高了系統的除塵效率,每天收集除塵灰300多噸。
劉洪德說:“如果這300多噸灰塵排放到空氣中,對大氣環境帶來的污染不可想象。”
如今,萊鋼集團廠區空氣煙塵環境基本符合國家排放標準。在鍊鋼廠期間,劉洪德共參與革新項目20多項。
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