天津北方網訊:一周搞調研、兩天完成設計圖、24小時不間斷調試、一個月開始小批量生產……疫情期間,對於韋樹遠和他的同事們來說,經歷了一場不小的挑戰。在全國多地口罩等醫用物資告急之時,天津長榮科技集團第一時間決策生產口罩設備和口罩產品。韋樹遠作為研發中心技術總監勇擔重任,帶領團隊全力以赴研發攻堅,用最短時間以出色的成績完成了這個看似不可能完成的挑戰,在抗擊疫情的關鍵時刻,彰顯責任與擔當。
“我搞了十幾年機械,從沒接觸過口罩機,這次完全是跨行。雖然工藝不同,但好在有規律可循。上網找資料、看視頻,研究各種參數。一臺設備研發至少三個月,這次任務特殊,只能爭分奪秒。”韋樹遠回憶起那段緊張時刻依舊歷歷在目。
2月20日下午,韋樹遠拿到部分參考圖紙,立即帶領6名機械工程、4名電氣工程師埋頭攻堅。參考圖紙缺失率高,能參考的信息不到50%,很多地方需要重新設計。歷經2天、每天工作超過12小時,團隊完成了最終的3D設計圖。經過多日采購備件之後,2月29日第一臺口罩機正式開始組裝。
組裝只是開始,最難的是調試階段。3月2號開始調試,韋樹遠當天就24小時沒回家。後來也經常是夜裡2點到家,睡3、4個小時就回單位,這樣的工作狀態持續了小半個月。
口罩雖小,但做到生產過程中道道工序良好銜接,卻非容易事。在裝配鼻梁條這個環節上,韋樹遠便屢屢受挫。零件間不到0.1毫米的縫隙,都會造成穿插角度不准,角度稍有偏差,鼻梁條穿不進去,就會堵住造成停機。經過反復研究,團隊依靠長期積累的經驗,自主設計了一套全新結構,最終保證了機器的流暢運轉。
3月8日,口罩機開始小批量生產。不久後,公司接到首批訂單,3月中旬口罩機陸續發往客戶。
“直到現在,我們仍在不斷完善口罩機的性能。從最初一臺機器生產5000個口罩,到後來生產2萬個、8萬個,直到現在單機突破10萬個產量。疫情是一場大考驗,危難面前我們每個人都盡自己最大的努力,一定能實現最終的目標。”韋樹遠說。(津雲新聞編輯孫暢)